旋轉噴霧干燥法脫硫廢水零排放技術(shù)在電廠(chǎng)的應用
以山西臨汾熱電有限公司2×300MW機組煙氣脫硫廢水零排放工程為例,利用旁路煙道處理脫硫廢水零排放技術(shù)———旋轉噴霧干燥法。闡述了旋轉噴霧干燥法進(jìn)行脫硫廢水處理的特點(diǎn)、原理、工藝、設備及其在300MW燃煤發(fā)電機組上的應用,實(shí)踐證明應用該方法投資、運行費用低廉,使電廠(chǎng)脫硫廢水零排放的大規模推廣成為可能。
目前,我國火電廠(chǎng)燃煤機組基本都配套安裝了煙氣脫硫裝置,其中絕大部分采用的是石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝,該工藝技術(shù)成熟、運行可靠、脫硫效率高,但該系統會(huì )產(chǎn)生一定量的脫硫廢水,必須加以處理,達標后才能排放。
脫硫廢水常規處理一般采用化學(xué)加藥方法,該法技術(shù)成熟,但處理后的廢水不能外排且無(wú)處回收利用。在投運的脫硫廢水零排放的技術(shù)中,旋轉噴霧干燥法WSD工藝通過(guò)利用煙氣熱量將廢水蒸發(fā),可以實(shí)現廢水的零排放,建設及運行費用較低,運行穩定。
1廢水零排放政策
2015年4月16日,國務(wù)院發(fā)布《水污染行動(dòng)計劃》,國家將強化對各類(lèi)水污染的治理力度,全力保障水生態(tài)安全。自此,火電廠(chǎng)加快落實(shí)深度節水和“廢污水零排放”技術(shù)已成為必然選擇。
2016年9月30日,環(huán)保部發(fā)布了關(guān)于征求《火電廠(chǎng)污染防治技術(shù)政策》和《火電廠(chǎng)污染防治最佳可行性技術(shù)指南》意見(jiàn)函(環(huán)發(fā)〔2017〕21號),對火電廠(chǎng)排放的廢氣、廢水、噪聲、固體廢物等造成的污染制定基本的技術(shù)政策;對于發(fā)電廠(chǎng)廢水處理政策明確指出:
火電廠(chǎng)水污染防治應遵循清污分流、一水多用、集中處理不分散處理相結合的原則,鼓勵火電廠(chǎng)實(shí)現廢水的循環(huán)使用不外排;脫硫廢水應經(jīng)過(guò)中和、沉淀、絮凝、澄清等傳統工藝處理,利用余熱蒸發(fā)干燥、結晶等處理,實(shí)現脫硫廢水零排放。
2脫硫廢水的來(lái)源和特點(diǎn)
脫硫運行中,脫硫廢水處理裝置用于平衡脫硫系統內漿液的氯離子,防止漿液中氯離子濃度超過(guò)設計值,從而穩定脫硫效率,提高石膏品質(zhì),減輕對設備的腐蝕。在廢水零排放政策背景下,循環(huán)水、排污水、反滲透濃水、化學(xué)車(chē)間排水等電廠(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節廢水都匯集到脫硫塔,因此脫硫廢水是電廠(chǎng)的終端廢水,水質(zhì)最為惡劣。
脫硫廢水中含有一定的化學(xué)耗氧量(COD),含有還原性無(wú)機離子;含鹽量高,進(jìn)水導電度在33500~64000mg/L之間;廢水呈酸性,pH值在3~7之間;廢水中主要陽(yáng)離子為含量較高的鈣鎂離子,其他重金屬離子種類(lèi)較多,遠超排放限值;廢水中主要陰離子為Cl-、SOX2-、F-等以煤為來(lái)源的離子;廢水硬度高,普遍硬度在5116~11545mg/L之間,對后續處理單元影響較大;懸浮物含量高,主要懸浮物為石膏顆粒、二氧化硅及鐵、鋁的氫氧化物。再利用的渠道幾乎沒(méi)有。
3旋轉噴霧干燥法技術(shù)處理脫硫廢水
3.1工程參數
處理廢水量:5t/h。熱煙氣參數:鍋爐負荷300MW。煙氣量(濕):1131398m3/h。煙氣量(干):1062439m3/h??疹A器入口溫度:335℃??疹A器入口/出口氣壓:-1.5kPa/-3.1kPa。脫硫廢水氯離子濃度:24631.9mg/m3。脫硫廢水溫度:45℃。
3.2系統工藝流程
主要包括煙氣系統、噴霧干燥塔系統及廢水輸送系統。
3.3工藝設計
在空氣預熱器旁路單設WSD干燥塔,與主機完全隔離,獨立成系統,不影響主機運行。系統取鍋爐脫硝后空氣預熱器前的熱煙氣作為熱源。
脫硫廢水處理量視主機情況靈活調整。WSD干燥塔出口煙氣接至除塵器入口前主煙道的正中間,避免影響除塵器的原有流場(chǎng),保證除塵器的除塵效果不受影響。WSD干燥塔內干燥形成的結晶鹽和灰,隨WSD出口煙氣進(jìn)入主除塵器入口主煙道的正中間,行進(jìn)過(guò)程中同主煙氣混合均勻并進(jìn)入除塵器,從而保證結晶鹽均勻分布在灰中。
WSD系統的控制納入電廠(chǎng)脫硫DCS控制系統。由脫硫運行人員統一操作,不需新增運行人員。WSD裝置可用率100%,WSD裝置服務(wù)壽命為30a。
3.4工藝技術(shù)特點(diǎn)
系統內無(wú)易損件,可靠性高且完全獨立,不影響主機運行;直接利用鍋爐煙氣的余熱,能耗低;流程簡(jiǎn)單,操作方便,投資運行維護費用低;不影響原除塵器的流場(chǎng)和除塵效果;結晶鹽均勻分布在灰塵中,便于粉煤灰綜合利用。
4 WSD系統運行效果
4.1運行效果
在機組滿(mǎn)負荷的工況下,項目設計規模為:WSD出口煙氣溫度穩定在160℃時(shí)廢水蒸發(fā)量為5t/h。實(shí)際運行為:在機組負荷290MW,WSD出口煙氣溫度穩定在150℃時(shí),廢水蒸發(fā)量為6t/h。滿(mǎn)足并優(yōu)于設計要求。
4.2停運檢查效果
WSD系統連續運行3個(gè)月后,現場(chǎng)檢查,入口、出口煙道內只有細微的、干燥松散的積灰,效果良好?,F場(chǎng)檢查干燥塔內無(wú)濕壁、結垢現象,效果良好。
5運行數據分析
5.1對煙氣超低排放的影響
2017年7月24日系統投運后,連續運行3個(gè)月過(guò)程中,機組按超低排放要求運行,無(wú)任何影響。
5.2對主機的影響
調取運行期間內DCS數據并分析,空氣預熱器進(jìn)出口溫度一致時(shí),一次風(fēng)、二次風(fēng)溫度平均變化在2.7~3.2℃,對主機幾乎沒(méi)有影響。
5.3煙氣內氯離子變化研究
檢測數據脫硫廢水經(jīng)WSD系統處理后,95%以上的氯離子以固態(tài)形式存在,最終被除塵器捕捉。
5.4對粉煤灰綜合利用的影響
《通用硅酸鹽水泥》GB175—2007標準中,粉煤灰硅酸鹽水泥中粉煤灰的含量應在40%以?xún)?,粉煤灰水泥中氯離子含量應小于0.06%。WSD系統在處理廢水后電廠(chǎng)粉煤灰原灰氯離子含量約為1374mg/kg,氯離子占比為0.137%。
按照最大40%作為粉煤灰硅酸鹽水泥的組分,則成品粉煤灰硅酸鹽水泥中氯離子含量為:0.137%×40%=0.0548%??梢詽M(mǎn)足普通水泥中氯離子小于0.06%的要求。說(shuō)明系統運行對粉煤灰的綜合利用沒(méi)有影響。完全可以用以生產(chǎn)粉煤灰硅酸鋁水泥。
6直接運行成本分析
WSD系統流程短,工藝設備少,廢水不需要任何預處理。WSD系統內幾乎沒(méi)有易損件,僅旋轉霧化器廠(chǎng)家要求運行8000h后,檢修密封圈、墊圈是否有損壞,管路是否老化,若有問(wèn)題需更換。WSD系統運行可由現有脫硫系統運行人員操作和維護,不需新增運行人員。按照目前山西臨汾熱電有限公司項目運行工況,WSD系統處理每噸脫硫廢水的直接耗能約為10kW·h/t廢水,約為3.6元/t廢水。
7總結
旋轉噴霧干燥法脫硫廢水零排放工藝充分利用鍋爐煙氣余熱蒸發(fā)脫硫廢水,不需額外的熱源,是一種低能耗的技術(shù)。該工藝流程簡(jiǎn)單、操作方便,投資省,運行費用相對較低,廢水無(wú)需任何預處理,無(wú)需加藥,沒(méi)有其他固廢產(chǎn)生,是目前燃煤發(fā)電廠(chǎng)脫硫廢水零排放的一個(gè)非常好的選擇。廣州市瓏基機械科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供希格斯旋轉脫硫霧化器,運行平穩、振動(dòng)小、噪音低,產(chǎn)品質(zhì)量可靠、質(zhì)保期長(cháng)、維護方便、穩定性高、產(chǎn)品經(jīng)過(guò)CE認證,質(zhì)量保證,其配套的霧化盤(pán)具有高硬度、高耐磨性、耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、抗氧化性、使用壽命長(cháng)等特點(diǎn),普遍受到業(yè)內好評!歡迎咨詢(xún)了解。
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